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PEJ900×1200經過攪拌機的幾點知識改進什么
發表事件:2014-04-04 09:04 特征:已損壞
銀山鉛鋅選廠鉛鋅破碎系統日處理量為2500t左右,其中PEJ900×1200簡擺式顎式破碎機為系統中的咽喉設備。但該設備自1990年投產以來,事故不斷,嚴重影響了整套系統的穩定性。下面就發生故障較頻繁的幾個部件與改進措施進行探討,供同行參考。
1、動顎軸套固定方式的改進
1.1 原固定方式
顎式破碎機軸套是依靠4根M42螺柱和6根M24螺柱固定的。軸套支承著破碎礦石動顎的巨大沖擊載荷,尤其是在礦石塊度較大及給礦量不均勻時。螺柱使用一段時間后易松動,上架體上的內螺紋易變形甚至滑絲。部分甚至折斷在上架體中,造成動顎跳動,其本身的運動規律被破壞,嚴重時造成推力板及連桿的損壞。
1.2改進方法
將M42螺柱換用M45×4.5雙頭螺柱。同時將上蓋兩邊各焊兩塊鐵板延伸出來,另加四根M42螺柱焊在上架體進行加強固定。這樣軸套受力均勻不易松動。
也可對上架體進行如下改進:將動顎軸承的M42螺紋全部改成M42×3細牙螺紋防松,同時將上架體兩邊的各2個M42的螺紋沉孔改成∮46的通孔,邊上的M24改成M30,孔加深至80mm。銀山鉛鋅礦1999年大修中采用上述方法進行改進,效果顯著,再也沒發生軸套松動的現象。
2、推力板的改進
2.1 存在的問題
簡擺式顎式破碎機的推力板是傳遞力的部件。當破碎腔內掉入破碎物時,破碎力劇增,為保護機器的其它重要零件不受損壞,將后推力板的斷面強度約降低三分之一。但在實際工作中,由于破碎力大小和推力板強度難以掌握,可靠性較差。推力板常常不是由于掉入非破碎物而折斷,而且由于推力板材質灰口鑄鐵,不耐疲勞,使用一段時間后,常在最薄弱的中間先產生裂紋,而后裂紋逐漸擴展最終斷裂。
推力板產生裂紋,給修更換帶來隱患。我礦曾出現更換推力板時,推力板突然斷成兩塊掉下,造成一人工傷的事故。同時,實際生產中因推力板折斷掉下,將其下的拉桿砸彎,造成不必要的損抓住,也增加了檢修時間。
2.2改進方法
前后推力板同時斷裂,反映前推力板的設計疲勞強度偏低,因此將前推力板設計時兩邊的加強筋鑄造時聯接起來,這樣重量增加不多,改進后,再也沒出現前后推力板同時折斷的事故,而且前推力板的使用壽命也由2~3個月延長至1年左右。
為避免前、后推力板因疲勞折斷掉下打彎拉桿帶來安全隱患,在鑄造推力板的型腔中預埋4根∮16的螺紋鋼,螺紋鋼正好沿推力板的加強筋方向排列,當推力板因疲勞而產生裂紋時,可以預見性地檢修換下。
3、齒板的改進
3.1原設計齒板
PEJ900×1200破碎機機型為五十年代產品,齒板齒尖縱向設計為直線形。這種直線型破碎腔在后來的理論中己被證實存在排放不暢、易堵塞、齒板下部磨損快、產品過粉碎等諸多問題。另外,原設計固定齒板為一整塊,在生產實踐中常出現齒板上段不磨損而下段嚴重磨損的情況,但因其固定螺絲孔位置上下不對稱不能掉頭使用,這時只能將整塊換掉,造成了很大浪費。
3.2改進措施
將固定齒板改為對稱兩段,當既可以單獨更換磨損嚴重的一段,又可以調頭使用。僅此一項,每年可節省近萬元。
鑒于直線形齒板存在的問題,我們將固定、活動齒板改為曲線形。實踐證明,改進后,產量高,不堵塞,破碎比增大且產品粒度均勻過粉碎少,齒板損少,使用壽命延長。
另外,對潤滑系統、主軸承及連桿軸承中分面密封及主軸承的固定也進行改進,經使用證實,改進效果明顯。
4、結語
在采取以上的改進措施后,PEJ900×1200破碎機未出現較大故障,不僅設備的可開動率大幅度提高,保證了整套系統生產的穩定性,而且為礦山創造了可觀的經濟效益。