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50MW汽輪發電機組熱水鍋爐汽油整體的改進方案 披露時長:2014-05-17 08:22    源于:未指定
     韶關發電廠50MW機組配用4#~6#鍋爐的燃油系統,其工作過程是:由零米處油泵將燃油打到24m標高的高位油箱,再由高位油箱送至8—10m標高的鍋爐油槍。鍋爐需投油時,利用自用蒸汽或汽輪機二段抽汽霧化燃油。設計燃油種類是柴油或重油,實際燃用04柴油。
    該蒸汽霧化燃油系統存在如下問題:(1)蒸汽霧化效果差,燃油浪費大。(2)蒸汽霧化耗汽量大。(3)油箱積水,當較長時間不用燃油時,混在油中的水就會分離出來沉積在高位油箱的底部,如未及時排出,投油時就點不著火,甚至引起鍋爐滅火。(4)高位油箱回油管設計偏小,容易出現高位油箱溢油。
    針對上述情況,對該燃油系統做如下改進:(1)燃油霧化方式由蒸汽霧化改為油壓力霧化。保持油泵母管壓力,利用回油調節閥和回油調節旁路閥,調節油泵母管壓力在適當值和保持油循環。(2)取消高位油箱,同時根據實際燃用0#柴油的情況,取消蒸汽加熱管路和整個油系統管道保溫。重新布置油管路,簡化系統。(3)利用原有的霧化蒸汽系統,用作沖洗油槍和冷卻油槍用。對這一蒸汽系統進行改造,切除各爐與汽輪機二段抽汽的聯系,改成為母管制蒸汽系統,實現任兩臺爐之間自用蒸汽可互送。(4)各爐各油槍的油管和汽管上加裝電動球閥,實現油槍遠方控制。
     改造后的運行效果良好。油壓力霧化明顯優于蒸汽霧化,油槍燃燒穩定,燃油燃盡率高。油槍霧化條件改善,引燃和助燃煤粉能力增強,為節約升停產用油和助燃油創造了條件。1995~ 1997年4#~6#爐年均耗油量為2880t,而改進后1998~ 2000年年均耗油僅1314t;減少了自用蒸汽的消耗,消除油帶水影響油槍著火的現象。
采用生物質鍋爐會比燃油鍋爐更節能。

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