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PCⅡ-160型支離破碎機價格正常運作中的三個疑問簡述進行改造
發布了時長:2014-05-30 08:06 的來源:未找到
吉林亞泰鼎鹿水泥国产不卡做受视频農安分公司(以下簡稱“我公司”)混合材破碎采用的是PCⅡ-160型破碎機,在使用約半年后因錘盤及主軸磨損嚴重,只得重新更換了一套破碎機轉子。2009年初,我們針對該破碎機在生產過程中出現的各種問題,采取了一系列的措施,至目前破碎機運轉一直正常。現對此技改作一介紹。
1、主要問題
生產中出現的主要問題有四方面,包括:(1)兩側邊錘盤磨損嚴重,且磨損速度快,影響錘頭及錘軸的安裝及使用;(2)兩側邊錘盤處轉子軸磨損嚴重,在不到半年的時間內,直徑由∮245變為∮190,不能再繼續使用;(3)軸承損壞快,在不到半年的時間內更換了4套軸承;(4)錘軸擋板更換不方便,影響檢修速度。
2、解決措施
2.1邊錘盤及轉子軸磨損原因及其處理
在破碎機破碎物料的過程中,物料會向各個方向飛濺,被錘頭擊碎。在邊錘盤處,物料甩向殼體后會沿著殼體下滑,部分細小顆粒物料會沿著邊錘盤與殼體襯板的間隙處向殼體外滑動。滑動過程中既磨損邊錘盤,又磨損轉子軸。針對此現象,我們對錘軸擋板進行加厚,即將錘軸擋板由原來的20 mm變為40 mm,來降低錘軸擋板與殼體襯板間隙,這樣就增大了細顆粒物料向殼體外流動的阻力,減少了物料的流動,自然也就減少了邊錘盤的磨損。另外,為了減少物料向殼體外的流動,我們又對邊錘盤處殼體襯板進行改造。按邊錘盤的外徑,在不被邊錘盤磨擦到的情況下,在襯板上焊半圈寬度適量的錳鋼弧板,以控制細小顆粒物料向殼體外流動(見圖1)。同時,我們又根據邊錘盤的外徑,卷制一定量的20 mm厚錳鋼板,按邊錘盤的寬度事先汽割成一條條備用,當邊錘盤磨損到一定程度后將之滿焊在邊錘盤上,以延長邊錘盤的使用壽命。
兩側邊錘盤處轉子軸磨損的原因同上,只要有間隙的存在,就會有物料的流動,就會不斷有物料沿轉子軸與殼體的間隙處向外竄動,轉子軸就會受到物料的沖刷而有不同程度的磨損。為此,我們又對轉子軸進行了改造,在轉子軸與殼體配合處,增加一個二體式軸套,通過法蘭螺栓進行堅固(見圖2)。當軸套磨損到一定程度后,通過拆卸軸套螺栓就可將軸套更換,完全不用整體拆裝,即節約檢修時間,又保護了轉子軸不被磨損。
2.2軸承磨損快的原因及處理
轉子內漏出的細小顆粒物料,會積存在軸承座與殼體之間的基礎上,隨著轉子軸的旋轉,通過轉子軸與軸承座端蓋的間隙而被帶進軸承座內,影響軸承的潤滑并直接磨損軸承。為此,我們采取的措施是,將軸承座與破碎機殼體之間的支座,在不影響支座強度的情況下,用汽焊在中間部位割去一適量小孔。這樣,從破碎機內泄漏出的微粒及粉塵就會從小孔內排出,而不會積存在軸承座與殼體之間的基礎上,也就不會被帶進軸承座內。2009年1月改造至今,沒有更換一套軸承,目前使用良好。
2.3破碎機錘軸擋板更換不方便的解決辦法
破碎機共有6根錘軸,兩側各有一塊擋板,共12塊。每次更換錘頭時都要將錘軸擋板拆下。由于錘軸擋板加厚后,重量增加一倍,拆卸麻煩,并且拆卸錘軸擋板就要拆去幾塊襯板,費時很多。于是將錘軸擋板一分為二,由原來600圓心角變為300,通過在邊錘盤上攻制螺栓孔將錘軸擋板固定在邊錘盤上(如圖3所示)。這樣每次檢修時雖然也是拆下12塊錘軸擋板,但由于重量減輕,拆卸方便,同時又減少了拆襯板的數量,每次檢修最少能節約近2h的時間。從2009年1月改造至今,運轉良好,既沒有更換軸承,邊錘盤的磨損也明顯變輕,而轉子軸沒有一點磨損。
3、結語
我公司PCⅡ-160型破碎機采取上述措施整改后,運行效果比較理想,錘盤及主軸的磨損問題得到了很好的控制。