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∮1250×1250反攻石頭大型粉碎機電機定轉子的解決 發部時間間隔:2014-10-11 08:42    種類:不明
     ∮1250×1250反擊破碎機轉子體是整體鑄鋼結構(ZG270 - 500),與板錘聯接采用鑲嵌定位,3只M40×210螺栓緊固,板錘為錳鋼鑄造件(ZGMn13)。1998年3月,因砂巖中混有金屬物致使一級轉子損壞嚴重,如圖1所示。
    一級轉子有4條肋板,每條肋板可固定2塊板錘,板錘1固定肋板齊根斷裂,而板錘2固定肋板及其余肋板均無損傷。我廠決定焊接修復。
    由于焊接結構易發生變形,應盡量增大板材厚度,但選用厚板材,則新加肋板與轉子體焊接區相應減少,不能滿足工況需要,綜合考慮,選擇6~12mmQ235鋼板疊加焊接制做肋板,螺栓孔在焊接完畢后用氣割割出,由于在90mm厚的肋板氣割中46mm孔比較困難,因此在焊接肋板時我們將厚度定為72mm,以利于現場氣割。
    將轉子體斷裂面用氣割整平,然后用手動砂輪機打磨干凈、平整,將鋼板逐塊打3~4mm坡口焊接至轉子體相應位置,使用普通J422焊條,每次施焊長度不宜超過50mm,錘擊處理再行施焊,直到坡口內填滿焊水為止,再進行下一塊鋼板的焊接,這樣不僅將所有鋼板焊接在一起,而且每塊鋼板均與轉子有充分的焊接區,確保焊接強度(圖2)。肋板焊完后,安裝板錘確定3個螺栓孔位置,使用電鉆鉆中16mm通孔以利于氧化鐵渣的吹出,切割時選用大型號的割矩及割嘴,氧氣供應充足,而且切割時要及時使用板錘螺栓試驗能否通過。
    為了使肋板凸臺較好地對板錘定位,不發生徑向位移,我們根據板錘尺寸(圖3)確定肋板凸臺尺寸中102mm,從而防止了位移的產生。
    修復后一級轉子體偏重,主要是Q235鋼板與ZG270-500鋼密度不同所致,我們在重量輕的轉子體一側堆上一層5mm厚的耐磨層,使用耐磨焊條15kg。同時,由于板錘為錳鋼鑄件,加工精度較低。單重差異在2~ 3kg,如安裝時分配得當,也可降低轉子偏重的差異。
    該轉子自1998年3月修復后使用己超過2年,運行狀況良好,未發現異常情況,取得了較好的經濟效益。

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